框图解释 本电气系统采用两个PLC作为整个系统的数据及逻辑处理核心, 主要有以下优点: a) 使整个系统的程序分为主钩程序和大小车程序, 便于调试, 将大小车的运行状态通过编码程序传送给PLC0, 进而在触摸屏上显示出来. b) 突出了系统的集中性: 即监视集中, 操作集中, 管理集中 c) 突出了系统的分散性: 即控制分散, 危险分散, 负荷分散 d) 触摸屏共有80多个画面组成, 内容包括系统的运行状态, 速度显示, 系统测试, 故障频次记录, 历史故障记录,以及排除方法等. 2 系统布置 系统共有四面柜子组成: 电源柜, 起升变频柜, 大小车变频柜, 电阻柜. 起升变频系统用一台PLC来控制主钩变频器的升降, 并与触摸屏通讯, . 如图: 大小车系统合装在一台柜内,共用一台PLC,其中PLC将大小车的运行状态, 限位信号等编码后与起升柜内PLC输入相连, 这样就可以在触摸屏上显示出来.如图: 电阻柜由于要吸收掉变频器的再生能量, 发热, 温度比较高,故放在配电房外,为户外安装. 为保证柜内元器件的散热, 每台柜内都加装两台轴流风机散热. 同时配电房内也安装了冷暖空调。 在设计过程中,主要要考虑以下问题: 1) 主钩在上升或下降时的防溜钩问题 在电磁制动器抱住之前和松开后的瞬间,极易发生重物由停止状态下滑而产生溜钩。在这个问题上主要应考虑变频器运行时与电磁制动器接触器吸合的配合时间, 若在上升,下降过程中制动器打开过早,易出现溜钩,打开过晚,变频器容易报故障,在停车过程中,若抱闸过早, 变频器容易报故障, 抱闸过晚易出现溜钩. 所以,解决此问题的关键主要有两点: (1) 起吊重物停住控制要点 通过设定停止起始频率,和维持时间 (应大于制动电磁铁抱闸时间0.6s),当变频器的工作频率下降到时, 变频器输出一个“频率到达信号”, 发出制动电磁铁断电指令,此时维持一段时间,随后变频器工作频率降为0Hz。 (2) 起吊重物升降控制要点 设定“升降起始频率 和“检测电流时间 ,当变频器达到的同时,变频器开始检测电流,确认电流足够大,产生的力矩能抵消下降力矩时发出松开指令,使制动电磁铁开始通电松开抱闸,应大于电磁铁松开时间。 但还有其他参数及机械上的配合;譬如:变频器的加减速时间, 电磁制动器弹簧的松紧程度等). 2) 自动转矩提升设置 大小车因为是一拖多运行,控制方式应选为 U/F控制,适当地提高中频电压可以改善低频特性,提高启动转矩; 提高零频电压可以加大直流强励磁,可以有效改善大小车的启动特性。,其曲线参见下图:
3) 各传动机构变频器的功能参数设置 门式起重机各传动机构采用的变频器,其变频器的功能参数设置如下表中。 4) 能量回馈问题 主钩变频器在降频过程中,或在下放过程中,电动机从电动状态自动进入发电状态,电动机由此获得制动转距。减速越快,负载的惯量越大,再生的能量也就越大。处理这部分能量既可防止变频器直流母线电压超过额定电压,造成变频器的损坏,同时又可获得所需要的制动转矩。
2 它首创了用户需求进行电机驱动,通用功能,和专用功能等主模块及各种子模块划分的物理标准,如下图:
具有以下特点: a )MD系列变频器采用了真正的电流矢量控制算法,即把定子电流按照坐标变换后分解为转矩电流分量和磁通电流分量,从而实现转矩的精确控制。 b) 灵活的模块化设计,可根据客户行业的不同需要灵活配置各种行业专用模块、功能模块、高性能电机控制模块,易与设备的升级、维护,全面降低应用成本。 c) 丰富的频率源设定方式,功能齐全的多功能输入、输出端子,方便了控制。 d) 优秀的伺服响应特性,对急速负载波动有很强的适应性。 e) 全系列独立风道设计、宽电压范围设计、安全自检功能、安全的防雷设计、完善的保护功能、专业化制作平台。 f) 宽范围的精确控制,不论负载如何变化,都能从1/100低速度至高速度的高精度运转。 2) 整个系统具有以下功能: a) 起升电机工作在闭环矢量模式下, 通过旋转编码器信号反馈使在升降重物时对位更精确 b) PLC控制允许在线编程、在线修改、并对各种故障进行检测 c) PLC通过重量限制器输出的信号自动选择工作方式 即: 当T≤0.6T时系统认为空钩可以快速升降(即最高运行频率为70Hz) 当0.6T≤T≤13.5T时系统认为属于正常作业也可以快速升降,但比空钩梢慢(即最高运行频率为60Hz) 当 13.5T≤T≤21.0T 时系统认为属于满钩作业,变频器工作在恒转矩模式下(即最高运行频率为50Hz) 当 T≥21.0T 时系统认为超载, 系统只能做下放动作,不能起升. d) 故障中文检测系统显示包括起升、大、小车故障,能实时在线监控。超载、短路、过流、过电压、低电压、过热、缺相等其它故障显示,同时显示故障解决办法. 例如: 当发生”起升变频器故障”时出现以下画面:
按故障速查后可出现以下画面: 然后看变频器所报的故障信息,比如: Err03,
按”Err03”出现下面画面
用户可以很方便地查出故障原因并及时排除. 各种故障信息多达30种. e) 数据显示功能 在触摸屏上可显示以下数据: 起升、大、小车速度, 起升、大、小车制动器吸合次数, 工作时间, 以及此时门吊所工作的状态等.如:
四
MD320
系列变频器在调试中的特点 1) 静载实验 静载实验是将超过起吊重量的重物吊起然后离开地面一定高度并承受一定的时间. 在这里我们先将重量限制器的超载信号短接,使之无效,然后起吊1.25倍额定载荷重物,这里第一检测了门吊机械方面的各项数据,第二也测试了变频器在起吊较重物体时(特别是低速起升时)转矩特性, 以及与制动器的配合情况. 此次检测中发现当变频器达到0.5Hz时, 抱闸松开, 没发现有溜钩现象发生. 2) 联动台分为5段速度逐一传递给PLC,经处理后给变频器, 在大,小车中每段速的频率间隔为10Hz, 在减速过程中, 也是逐一退出, 速度变化平稳, 所以在工作中不会出现钩头晃动现象, 不需要司机客意地去撵钩头. 3) 变频器能够适应司机在以前老系统中那样的操作习惯, 快速的来回扳动联动台操作手柄, 速度变化明显, 4) 其次本系统在运行中, 能有利地改善了以前串电阻调速时对门吊钢结构的危害以及减少了对电网的冲击。
五 效果分析 通过1年的运行, 和本货场老系统(串电阻调速)相比,效果很明显. 主要表现在以下方面: 1, 维护费用大大降低, 低压电器, 电动机,电刷, 电阻的维修率大大降低, 2, 调速更加平稳, 低速时启动转矩很大,司机没必要在吊特别重的货物时先打到高速档. 3, 系统启动平稳, 减少了对减速机、连轴器、钢丝绳的机械冲击. 4, 也降低了对电网的冲击. 5, 最显著的优点是节约能源, 据统计,比老系统节电26%. 6, 比老系统提高工作效率20~25%。
结束语 实践证明,用变频器控制门式起重机的运行是不但节电降耗,而且提高了工作效率.运行的可靠性也得到大大提高,具有很广阔的应用前景.
参考文献2025-12-12
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2025-12-15
2025-12-16
10月31日,以 “解锁・下一步” 为主题的2025红帽论坛暨媒体沟通会在北京JW万豪酒店盛大召开。红帽通过核心主旨演讲、重磅新品发布、权威报告解读及高层对话,全方位展现了其以开源技术破解行业痛点、引领企业数字化转型的实力与愿景,为 AI 时代的企业创新注入强劲动力。
作者:何发
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