一、前言
我们伟创公司多年来,一直进行工业节能技术的推广,在工业节能领域积累了相当丰富的经验。针对目前国内众多的商品混凝土生产企业能耗偏高的情况,我公司研发出矢量变频器对广东省某混凝土有限公司成功地进行了针对混凝土搅拌生产线的节能改造,取得了很好的经济效益和社会效益。为了使广大商品混凝土生产企业能够及时享受到这一应用成果,我们在此对这一应用案例进行公布,希望能对混凝土搅拌行业的节能降耗工作起到很好的推动作用。
二、项目改造背景
广东省某混凝土有限公司原有两条混凝土搅拌线,每条生产线的主要耗电设备为一台30kW斜皮带和一台2×37kW双搅拌机,三台电机皆采用Y-Δ起动装置,系统在无料轻载时(等待状态),总电流为80A,在满载时(入料搅拌),总电流为100~130A,系统工作占空比平均约50%,单台系统的平均运行电流约为100A左右,折合消耗功率约50kW。两台的平均消耗功率为100kW。年耗电量约为100kW×20小时×300天×0.7元=42万元。
三、项目改造方案
1、改造方法
为了适应市场,提高产品的竞争力,节能是降低生产成本的最有效途径之一。针对该公司混凝土搅拌线的实际情况,我公司和客户达成了对混凝土搅拌线进行节能改造的共识。通过双方的通力配合,解决了改造过程中遇到的诸多问题,最终完成该项改造,取得了很好的经济效益。
本次改造方法是采用先进的可编程控制技术(PLC)和变频器技术,以程序控制取代继电器,接触器控制,实现斜皮带机和双搅拌机根据工艺流程的协调运行,以实现安全、节能、降低维修成本和方便操作的效果。
2、系统主要技术指标
(1)搅拌机电机:三相交流异步电动机,4极,37kW,数量2台,连轴同步运行
(2)斜皮带输送机:三相交流异步电动机,30kW,4极,数量1台
(3)系统负荷率:50%
(4)电机控制和运行方式:采用Y-Δ起动,连续运行方式
(5)空载总电流:80A
(6)满载总电流:120A
3、系统主要控制方案
(1)保留原有Y-Δ起动装置,作为备用系统;
(2)由于场地的限制,变频器采用壁挂式安装;
(3)Y-Δ工作方式和变频器工作方式采用自动切换形式;
(4)采用可编程控制器根据配料工艺流程控制和协调两台变频器的工作;
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